第一时间到达现场给与技术支持指导 尽显常驻专家团队为园区安全生产保驾护航的服务优势
2018年11月23日上午,协会大路代表处从天润化肥获悉2号锅炉水冷壁管漏水、灰水泵不打量的情况汇报后,第一是时间立即组织4名专家赶赴企业,深入现场勘查,与相关技术管理人员交流,全面了解水冷壁管漏水、灰水泵不打量问题,并深入分析原因,提出了相关建议,给与企业强大的技术支撑,尽显专家团队常驻园区服务企业模式的技术优势。
一、水冷壁泄露情况
2号锅炉(B0210-2)系济南锅炉集团有限公司于2010年出厂的循环流化床锅炉(型号YG-220/9.8-M1),蒸汽产能220T/H,蒸汽出口压力9.8MPa,蒸汽温度540℃。
代表处专家首先对员工能够及时发现隐患并正确处理予以充分肯定,同时提出以下建议:
1.结合此次锅炉专项检查,核实该处水冷壁材质是否与设计要求一致,同时确认一下该处水冷壁管道是否进行过更换。
2.严格控制炉水指标,核实最近一个月的炉水指标情况,如果出现不合格情况,是否及时记录并处理。
3.严格按照操作规程及工艺卡片的指标要求进行操作,严禁超负荷、超温、超压运行。
4. 加强管道耐磨材料热熔敷的质量检查。
5. 利用锅炉检修期间,增加水冷壁管的检测、检查数量。
6.对于需要更换的水冷壁管道,严把材质、施工及验收质量关。
二、灰水泵不打量的情况
11月23日凌晨4时,天润化肥气化两台高压灰水泵(8级离心高压泵、压力由0.2MPa提升至7.4MPa)因机械密封泄漏,不打量停车,导致气化炉停炉,从而全装置停车。该泵因机械密封泄漏,多次倒泵检修。

初步判断是由于转子末端的节流衬套与轴的间隙过大,机泵内高压侧的灰水进入低压侧,导致机械密封漏水,从而造成灰水泵不打量。
针对该起事件,代表处专家提出以下建议:
1.加强机泵检修质量,严格按照检修规程要求进行检修。
2.加强机泵易损备品备件管理,尤其是关键机泵,“兵马未动、粮草先行”,相关人员定期盘库,备品备件不足时,及时补库。
3.针对节流衬套与轴的间隙过大的问题,建议企业加强日常工艺操作管理,核实是否定期清理泵入口滤网以及入口滤网的目数是否满足要求等。
一、水冷壁泄露情况
2号锅炉(B0210-2)系济南锅炉集团有限公司于2010年出厂的循环流化床锅炉(型号YG-220/9.8-M1),蒸汽产能220T/H,蒸汽出口压力9.8MPa,蒸汽温度540℃。

图1 水冷壁管泄漏点
11月19日晚11点左右,当班人员发现2号锅炉“汽水差计量表”显示数值为10~20吨(正常值为0或负值),怀疑锅炉水冷壁管泄漏,观察运行。11月20日9点左右,当班人员发现锅炉汽水差计量表数值增加到26吨,随即停炉检查。经检查发现,炉膛前墙东北侧卫燃带上方1米处有2根水冷壁管穿孔,水冷壁管漏水,问题确定后,企业开始组织维修。

图2 水冷壁管泄漏点
11月21日早,开始切割有漏点的水冷壁管,并用测厚仪检测漏水管段附近的水冷壁管,对厚度小于4.5毫米(设计壁厚5毫米)的管段全部更换,至11月22日凌晨3时,水冷壁管更换检修作业结束,并打压试验合格。

图3 水冷壁管泄漏点处的耐磨材料颜色不一致
初步判断原因是水冷壁管受烟气、固体物料的冲击磨损及冲刷磨损,外壁减薄,导致泄漏。同时发现,水冷壁管外壁喷涂的耐磨材料在泄漏处有起皮现象,也可能与耐磨材料喷涂施工质量有关。代表处专家首先对员工能够及时发现隐患并正确处理予以充分肯定,同时提出以下建议:
1.结合此次锅炉专项检查,核实该处水冷壁材质是否与设计要求一致,同时确认一下该处水冷壁管道是否进行过更换。
2.严格控制炉水指标,核实最近一个月的炉水指标情况,如果出现不合格情况,是否及时记录并处理。
3.严格按照操作规程及工艺卡片的指标要求进行操作,严禁超负荷、超温、超压运行。
4. 加强管道耐磨材料热熔敷的质量检查。
5. 利用锅炉检修期间,增加水冷壁管的检测、检查数量。
6.对于需要更换的水冷壁管道,严把材质、施工及验收质量关。
二、灰水泵不打量的情况
11月23日凌晨4时,天润化肥气化两台高压灰水泵(8级离心高压泵、压力由0.2MPa提升至7.4MPa)因机械密封泄漏,不打量停车,导致气化炉停炉,从而全装置停车。该泵因机械密封泄漏,多次倒泵检修。



图4 高压灰水泵检修现场
初步判断是由于转子末端的节流套与轴的间隙过大,高压侧的灰水进入低压侧,导致机械密封漏水,从而造成灰水泵不打量。目前企业已联系专业维修单位,将转子外委维修,预计需要3天左右。初步判断是由于转子末端的节流衬套与轴的间隙过大,机泵内高压侧的灰水进入低压侧,导致机械密封漏水,从而造成灰水泵不打量。
针对该起事件,代表处专家提出以下建议:
1.加强机泵检修质量,严格按照检修规程要求进行检修。
2.加强机泵易损备品备件管理,尤其是关键机泵,“兵马未动、粮草先行”,相关人员定期盘库,备品备件不足时,及时补库。
3.针对节流衬套与轴的间隙过大的问题,建议企业加强日常工艺操作管理,核实是否定期清理泵入口滤网以及入口滤网的目数是否满足要求等。

图5 协会专家与企业相关人员进行沟通、交流
刘永强|丁晓园
中国化学品安全协会
2018年11月25日 21:03